面对球团市场持续低迷的不利环境,扬州特材举全员之力降低球团加工成本,从优化生产组织、工艺控制、成本管控、设备运行四个方面着手,将精细化管理作为降本增效的重要手段。
优化生产组织方面。在降雨量逐步攀升情况下,扬州特材精细化制定雨季生产方案,对使用频率低的干燥流程定期开展专项维护及试车,组织新、老员工开展沸腾炉点炉的各项实战演练,并在卸船水分、料堆防护、降雨期间的供料跟踪等过程上均做出了精细化调整。
工艺技术提升方面。在高压的环保形势下,扬州特材从管理入手开展脱硫废灰有效氧化钙的降低攻关,通过建立脱硫剂理论消耗计算表,脱硫废灰有效氧化钙检测以及废灰有效氧化钙基准,成功降低了脱硫剂运行成本,脱硫剂单耗同比下降13%。
加工成本管控方面。建立球团成本四级管控架构,划分球团各成本科目,形成事业部到生产班组的成本闭环管理,实现人人有指标,协同降本的理念,同时定期组织成本分析会,发动头脑风暴挖掘降本措施。自开展相关工作以来球团加工成本同比下降0.88%。
设备运行管理方面。根据全年费用预算,制定年度技改项目实施计划,责任到人,每月推进。合理规划大修、安全、中小修等费用使用;完成全厂备件实际库存、最低库存、装机量的梳理汇总,通过各作业区通用备件互通,降低最低库存量。